長(zhǎng)平礦智能化放頂煤工作面淺析

          前言:本站為你精心整理了長(zhǎng)平礦智能化放頂煤工作面淺析范文,希望能為你的創(chuàng)作提供參考價(jià)值,我們的客服老師可以幫助你提供個(gè)性化的參考范文,歡迎咨詢。

          長(zhǎng)平礦智能化放頂煤工作面淺析

          [摘要]5308工作面是長(zhǎng)平公司第2個(gè)智能化重型放頂煤工作面,由于地質(zhì)條件復(fù)雜,在初采過程中遭遇一系列難題。對(duì)此,通過改造設(shè)備、優(yōu)化工藝工序、強(qiáng)化工程質(zhì)量管控等手段有效保證了5308工作面的安全高效初采,為類似地質(zhì)條件下智能化工作面的初采提供了借鑒。

          [關(guān)鍵詞]智能化;放頂煤;初采

          1工作面巷道布置及地質(zhì)構(gòu)造情況

          1.1工作面巷道布置情況

          5308工作面是長(zhǎng)平公司第2個(gè)智能化重型放頂煤工作面,位于長(zhǎng)平井田五盤區(qū)北翼。所采煤層為3號(hào)煤,平均煤厚5.69m,設(shè)計(jì)采高3.2m,采放比1∶0.8。工作面走向長(zhǎng)度979.32m,傾斜長(zhǎng)度294.2m,共使用170個(gè)支架。工作面機(jī)頭超前支護(hù)方式為單體柱配合錨索補(bǔ)強(qiáng)支護(hù),機(jī)尾采用自移式液壓支架進(jìn)行支護(hù)。工作面采用三巷布置:53083巷為設(shè)備列車巷主進(jìn)風(fēng),配風(fēng)量2800m3,斷面5.6m×4.2m;53081為主運(yùn)巷輔助進(jìn)風(fēng),配風(fēng)量360m3,斷面5.6m×4.2m;53082巷為回風(fēng)巷。5308工作面智能化裝備是結(jié)合長(zhǎng)平井下現(xiàn)有的綜放采煤工藝,配備具有感知能力、記憶能力、學(xué)習(xí)能力和決策能力的綜采裝備所組成[1]。具體配置為北京天瑪SAM自動(dòng)化控制系統(tǒng)1套、SAC電液控自動(dòng)化控制系統(tǒng)1套、上海天地MG500/1170-AWD1型采煤機(jī)。5308工作面智能化裝備可以實(shí)現(xiàn)地面分控中心和井下集控中心之間通信、工作面自動(dòng)找直功能(LASC)、采煤機(jī)智能化記憶截割功能、液壓支架自動(dòng)跟機(jī)移架、地面分控中心和井下集控中心對(duì)工作面設(shè)備的“一鍵啟停”、快速準(zhǔn)確的人員識(shí)別以及安全保護(hù)等6個(gè)功能[2-3]。

          1.2工作面地質(zhì)構(gòu)造情況

          5308工作面開切眼113#~135#支架段揭露SX117陷落柱,影響區(qū)段的割矸厚度從1m至全矸。陷落柱長(zhǎng)軸99m、短軸45m,前方預(yù)計(jì)影響61m貫穿整個(gè)初采階段;工作面內(nèi)最大影響距離79m(45個(gè)支架),影響架段為90#~146#支架。

          2初采期間存在的問題及措施

          2.1設(shè)備配套問題

          由于重型放頂煤工作面開采技術(shù)尚不成熟,在設(shè)備配套方面存在一定問題。(1)前后溜負(fù)荷大。針對(duì)前后溜刮板與中板間隙小摩擦力大導(dǎo)致負(fù)荷大的情況,主要采取以下措施:①更換功率更大的電機(jī)。將前后溜單機(jī)功率由1000kW提升到1200kW,前后溜驅(qū)動(dòng)動(dòng)力提升20%;②將后溜刮板間距由五環(huán)調(diào)整為七環(huán),降低負(fù)荷;③將超長(zhǎng)的刮板螺絲更換為配套螺絲,減少螺絲與溜槽之間的摩擦力。(2)推移油缸油嘴損壞。由于推移油缸安裝間隙較大,造成供液瞬間活動(dòng)幅度過大極易損壞推移油缸油嘴,嚴(yán)重影響工作面的頂溜拉架。對(duì)此,將推移油缸的油嘴朝向由機(jī)頭改為機(jī)尾,避免油缸油嘴的進(jìn)一步損壞,降低了對(duì)生產(chǎn)的影響。(3)電液控制器相應(yīng)速度慢。前梁是移架作業(yè)中最常用的操作,但電液控操作界面中前梁選項(xiàng)位于子菜單的第6項(xiàng),極難尋找;且電液控制器響應(yīng)速度慢,操作過程中尋找前梁選項(xiàng)耗時(shí)較長(zhǎng),嚴(yán)重影響了對(duì)頂板的控制和移架速度。對(duì)此,將前梁操作調(diào)整在主界面菜單便于調(diào)用。(4)機(jī)頭機(jī)尾后溜拉不到位。受后溜機(jī)頭機(jī)尾底梁超長(zhǎng)影響,機(jī)頭機(jī)尾架段后溜無法拉到位。對(duì)此,將后溜機(jī)頭機(jī)尾底梁進(jìn)行改造,縮小底梁面積,增加底梁與支架的空間。

          2.2工藝工序問題

          針對(duì)機(jī)頭存在的過渡槽口增大、機(jī)頭新型端頭架拉不到位等問題,總結(jié)出適合5308工作面的機(jī)頭工序管理及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。(1)移機(jī)頭工序管理。割透機(jī)頭退機(jī)組→查看機(jī)頭大架與轉(zhuǎn)載機(jī)槽沿的高度(不低于300mm)→頂溜→拉1#架側(cè)超前支架(1#)→拉煤柱側(cè)超前支架(2#)→拉轉(zhuǎn)載機(jī)(同步拉工作面支架)。(2)為確保安全達(dá)標(biāo)地移機(jī)頭,有2名跟班干部時(shí),必須有1名負(fù)責(zé)移機(jī)頭及相關(guān)作業(yè)。每班必須有1名班組長(zhǎng)專門負(fù)責(zé)移機(jī)頭工作。具體移機(jī)頭期間的注意事項(xiàng)為:①1#~8#架滾筒落到底與巷道底板隨平,確保槽口不超80mm。②拉架前必須將受影響的錨索退掉,避免拉架損壞錨索造成無法退錨。③拉1#~3#架時(shí)必須專人查看尾梁,避免壓壞后溜電機(jī)減速器。④后溜機(jī)頭與支架間的浮煤必須在拉后溜前清至底板。⑤拉架后必須查看1#~3#架蛤蟆嘴定位銷,確保銷完好且固定牢靠,端頭工重點(diǎn)交接。⑥拉轉(zhuǎn)載機(jī)時(shí)使用破碎機(jī)下面專用油缸拉,嚴(yán)禁使用超前支架的油缸頂轉(zhuǎn)載機(jī)。

          2.3地質(zhì)構(gòu)造影響

          陷落柱對(duì)生產(chǎn)的影響主要體現(xiàn)在以下幾方面:陷落柱范圍較大,平均在工作面影響50個(gè)支架的范圍;陷落柱范圍矸硬,機(jī)組截割困難,尤其體現(xiàn)在前期使用常規(guī)截齒階段;受陷落柱影響陷落柱機(jī)尾側(cè)邊緣至工作面機(jī)尾區(qū)段煤層及底板上抬,但地質(zhì)部門未提前提供相關(guān)資料,導(dǎo)致陷落柱邊緣至機(jī)尾范圍內(nèi)割底矸,最大割矸范圍達(dá)45個(gè)支架;陷落柱區(qū)域因缺少地質(zhì)資料導(dǎo)致該區(qū)域底板較前后底板呈低洼狀態(tài),雖然為減少割底矸上抬了底板,但此時(shí)支架整體呈下山趨勢(shì),造成割頂困難,影響生產(chǎn)進(jìn)度。(1)矸硬影響。由于陷落柱區(qū)段矸硬難割,為保護(hù)設(shè)備,一方面利用早班時(shí)間集中在矸硬架段放炮;另一方面充分利用停機(jī)時(shí)間加強(qiáng)截齒和齒套更換,避免損壞滾筒。(2)割頂影響。針對(duì)構(gòu)造段割頂困難的情況,一方面采取趟趟拉架墊板梁的方式,調(diào)整支架底座下傾的情況,增加架前空間;另一方面,割頂時(shí)牢牢把握“寧可不達(dá)產(chǎn)不能不達(dá)標(biāo)”的基本原則,不割頂不生產(chǎn),確保構(gòu)造段的采高,為底板的上抬創(chuàng)造條件。(3)專人拉架影響。在拉架過程中,極易因支架狀態(tài)差造成掉大矸。對(duì)此,執(zhí)行雙跟班制度,1名跟班干部負(fù)責(zé)跟機(jī)組割頂;1名跟班干部專職盯守拉架,對(duì)頂板破碎段的支架采取打柱拉架的方式,減少大矸的影響。(4)破大矸影響。由于大矸極易造成溜子負(fù)荷大卡堵?lián)p壞設(shè)備,現(xiàn)場(chǎng)采取撐矸器破矸、大矸吊至煤幫由機(jī)組破矸等方式快速處理大矸,減少影響時(shí)間。

          2.4生產(chǎn)問題

          (1)頂溜困難。工作面綜合下山坡度為6°,符合安全生產(chǎn)的要求。但是在初采過程中溜子下山坡度變化較大,造成頂溜困難。如某月連續(xù)5d時(shí)間里,溜子最大下傾度數(shù)達(dá)31°,平均下傾度數(shù)為21°,遠(yuǎn)超13°的警戒線,直接導(dǎo)致5d時(shí)間里頻繁吊溜。初采過程中表現(xiàn)最突出的問題為頂溜困難。經(jīng)分析主要有以下幾方面原因:①機(jī)組掃煤不利,導(dǎo)致煤幫浮煤較多,頂溜阻力大;②溜子下傾過程中實(shí)際下傾度數(shù)超過警戒值13°,既惡化了機(jī)組掃煤情況,更進(jìn)一步加大了頂溜難度;③溜子下傾過程中下傾幅度不平穩(wěn),相對(duì)變化較大,造成現(xiàn)場(chǎng)頂溜過程中溜槽靠采空區(qū)側(cè)翹起,一方面加大頂溜的難度,另一方面進(jìn)一步惡化了溜子下傾情況。而溜子下傾不平緩的主要原因?yàn)榛夭沙跗诠ぷ髅娌筛咂毡檫_(dá)到3.6m,局部架段甚至達(dá)到3.8m,出現(xiàn)支架不接頂?shù)默F(xiàn)象。為確保支架接頂,回采初期首先留頂煤降采高,待采高降至3.4m左右時(shí)開始下臥。在降采高過程中,由于頂煤松散破碎無法平緩下山過渡,故初次留頂煤厚度普遍在1.0m左右,致使支架頂梁處于點(diǎn)頭狀態(tài)影響機(jī)組行走。為確保機(jī)組正常割煤,采取了大幅度下臥的措施,導(dǎo)致溜子下傾角度和幅度超過安全值。(2)吊溜問題。吊溜初期效果不明顯,經(jīng)過不斷改進(jìn),吊溜效率大幅度提高。工作面吊溜時(shí)使用護(hù)幫千斤配合大鏈進(jìn)行,主要存在以下問題:①護(hù)幫千斤拉力只有207kN,不足以將溜子吊起,要么吊不起,要么頻繁斷起吊環(huán);②電液控對(duì)油缸的控制精度較低,即便點(diǎn)動(dòng)依舊造成油缸大幅度的動(dòng)作,導(dǎo)致吊溜時(shí)多人難以步調(diào)一致頻繁斷起吊環(huán);③操作人員對(duì)電液控技術(shù)尚未完全熟練掌握,對(duì)其操作特點(diǎn)尚不熟悉,導(dǎo)致吊溜時(shí)配合上頻繁出問題。針對(duì)吊溜過程中存在的諸多問題,總結(jié)出一套高效的吊溜方法,具體為:①吊溜前將溜子全部拉回;②吊溜時(shí)連續(xù)7架同時(shí)起吊,不得間隔吊溜,也不得每次只起吊2~3個(gè)點(diǎn);③吊溜大鏈連接好后,所有千斤全部點(diǎn)動(dòng)拉緊,而后方可按照一致口令全部吊起;④頂溜時(shí)需吊架和頂溜間隔操作,即先吊架將框架壓低,而后在松開吊架的同時(shí)點(diǎn)動(dòng)頂溜,即吊架→點(diǎn)動(dòng)頂溜→吊架→點(diǎn)動(dòng)頂溜循環(huán)進(jìn)行,可有效壓低框架避免將溜槽煤初采前,應(yīng)將吊溜所需的大鏈、起吊環(huán)等提前準(zhǔn)備到工作面,且準(zhǔn)備足夠的備用件,避免損壞無法及時(shí)補(bǔ)充。(3)壓框架問題。在溜子坡度變化出現(xiàn)拐點(diǎn)時(shí),開始出現(xiàn)壓框架的問題。此時(shí),溜子相對(duì)于支架開始上抬,溜子相較于支架處于高位,不可避免地出現(xiàn)壓框架問題,隨之而來的是頂溜困難。對(duì)此,采取支架底座墊板梁、拉架時(shí)吊架的方式,以避免出現(xiàn)壓框架現(xiàn)象,確保溜子在工作面底板坡度出現(xiàn)拐點(diǎn)時(shí)能夠正常頂溜拉架。

          3結(jié)論

          (1)5308工作面初采的生產(chǎn)實(shí)踐表明,工作面溜子下傾角度的控制至關(guān)重要。一方面控制溜子下傾絕對(duì)角度不超過13°,確保溜子能順利頂出,不損壞機(jī)組;另一方面溜子角度的相對(duì)變化幅度不應(yīng)過大,同樣不得超過13°,此為生產(chǎn)過程中極易忽略的問題。(2)溜子下傾過程中的采高管理同樣重要。溜子下傾前,必須將采高調(diào)整至合理區(qū)間,避免因底板下臥采高增大造成支架不接頂。(3)吊溜時(shí)需控制吊溜幅度,吊溜幅度過大將出現(xiàn)壓框架,帶來新的生產(chǎn)問題。(4)初采前,大鏈、起吊環(huán)等吊溜工具以及小板梁等墊架材料必須準(zhǔn)備到現(xiàn)場(chǎng)。

          作者:李笑笑 張博 李晉 趙垚庭 鄭偉 單位:山西長(zhǎng)平煤業(yè)有限責(zé)任公司