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本文作者:蔣善勇1張凱1劉炯天2作者單位:1眾泰煤焦化有限公司2中國礦業大學
介質系統改造
通過分析發現造成介質消耗量過高的原因主要是由于預脫介效果差、脫介篩脫介面積不夠,并且大量介質通過離心機由浮選尾礦中流失。因此為了降低介耗主要做了以下三方面的優化改造:1)弧形篩是介質回收系統的預脫介設備,弧形篩脫介效果的好壞直接影響介耗的高低。由于弧形篩在工作的過程中受到介質及物料的沖刷、磨損,使篩面在短時間內就變光滑,出現竄介現象,導致預脫介效果變差,為了保證脫介效果,不得不更換弧形篩。大大降低了篩板的使用壽命。通過應用試驗,新弧形篩使用120h左右出現竄料現象時,在篩面上排料端的二分之一處增設一塊與弧形篩同寬的10mm金屬網,并與篩板壓合緊密,既減緩了物料在弧形篩下端的流速,保證了脫介效果,又可對弧形篩篩板起到保護作用,延長篩板壽命。弧形篩經過上述改造后,在保證脫介效果的情況下,弧形篩的使用壽命延長了3倍以上,極大地降低材料消耗,同時減少了弧形篩篩板更換次數,減少了設備檢修維護時間,為公司創造了顯著的經濟效益。2)由于廠房設計的原因,想通過增加篩面面積的方式來降低介耗是行不通的,因此,考慮將脫介篩的篩孔由0.5mm增加至0.75mm,使開孔率與原設計相比提高36.4%,并且由于篩孔尺寸的增加,介質透篩阻力降低,比脫介篩篩面面積直接增加36.4%的效果更理想。3)離心液由原來直接進入粗煤泥回收系統改為:離心液先進入精煤稀介桶,通過磁選機回收介質后,磁選尾礦進入粗煤泥回收系統進行處理。
降低介耗效果
通過對介質回收系統的優化改造后,使精煤最終產品帶介量降至0.5kg/t、中煤、矸石最終產品帶介量分別降至0.9kg/t及0.8kg/t,煤泥帶介量降至1.5kg/t,選煤生產中精煤產率增加至61%,中煤產率20%、矸石產率9%、煤泥產率10%,介質消耗降至0.6kg/t,與設計規范重介分選末煤噸煤介耗2.5kg相比,比規范要求低68%。按年處理180萬t原煤計算,每年可減少介質消耗5256t,節約成本525.6萬元,噸原煤加工費用降低2.92元,并且由于最終精煤帶介量的減少,可提高分選密度使精煤產率由60%增加至61%,每年將增加利潤1080萬元。