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          電鍍生產線變頻器控制系統改造

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          電鍍生產線變頻器控制系統改造

          一ABS塑料電鍍工藝流程

          根據ABS塑料電鍍生產工藝流程,該電鍍生產線有除油槽、親水槽、粗化槽等18個槽位(槽位代號按順序分別為1號~18號),全線總長約40m,而倉庫車間長約25m,因此需將電鍍槽按工藝順序分兩邊均勻分布,即分2條電鍍生產線,但必須首尾相連按工藝進行電鍍。在電鍍生產線的左側上掛點(原位裝貨點),由工人將待電鍍零件裝入掛籃,掛到起重機吊鉤上,并發出啟動信號,起重機吊鉤上升并按工藝流程要求在需要停留的槽位停止、下降、停留、上升。如此完成電鍍工藝規定的每一道工序,直至第2條電鍍生產線的末端下掛點(卸貨點)卸下電鍍好的零件,根據需要自動返回原位,重新裝貨發出啟動信號進入下一輪電鍍加工循環。

          二起重機改造總體思路及硬件改造措施

          為實現ABS塑料電鍍生產工藝,并保留地面點動(上、下、左、右、前、后)操作功能,作如下改進:

          (1)選用可編程控制器(PLC)實現對起重機的自動運行控制。

          (2)為實現快速搬運和準確制動停車,減小起重機停車的沖擊和掛籃的搖晃,采用變頻器對電動葫蘆電機、小車電機、大車電機進行調速控制。

          (3)為控制起重機對上、下掛點和18個槽位進行準確定位,在大車導軌上的對應位置加裝定位開關SQ0、SQ1、SQ2、SQ3、SQ4、SQ5、SQ6、SQ7、SQ8、SQ9;在小車導軌上兩側對應位置加裝定位開關SQ10、SQ11。考慮起重機主要工作在自動循環狀態,其定位開關的工作頻率高、可靠性及精度要求也較高,因此以上定位開關均選用LXJ0型接近開關(直流24V),由PLC內部電源24V提供。

          (4)為實現地面點動和電鍍自動循環的切換、急停、停止、啟動等功能,在原有懸掛式按鈕盒按鈕的基礎上加裝一塊控制板,其中,SB9為點動或自動循環切換按鈕(復合自鎖按鈕),SB10為緊急停車按鈕,SB11為起重機啟動按鈕,SB12為停止按鈕。原懸掛式按鈕盒按鈕均隨大、小車移動,加裝控制板固定安裝在上掛點附近,以方便工人操作。

          (5)電動葫蘆下方需要加裝2個重錘限位器。SQ14控制上升高度,SQ17控制下降高度,下降高度應根據電鍍槽液位高度來確定。

          (6)為清楚起重機工作狀態,增加了電源、越位報警、手動、自動狀態指示燈。它們分別是HL1、HL2、HL3、HL4。

          (7)由于起重機改造后處于長時間工作狀態,在主線路中加裝熱繼電器。

          (8)原控制電氣線路主電路中有6個接觸器,現只保留3個接觸器。

          (9)考慮變頻器和電機之間的連線比較長

          可能導致變頻器過電流跳閘,漏電流增加,電流顯示精度變差等,因此布線時應盡可能讓兩者間不超過50m,確實超出的,則選用輸出電路濾波器(OFL濾波器);同時,因PLC輸出端接有感性負載(接觸器線圈),將會影響PLC正常工作,為提高PLC控制系統的抗干擾能力,在負載兩端并聯RC吸收電路(交流負載)。

          三PLC與變頻器控制系統設計

          1可編程控制器型號選擇

          根據電鍍工藝和硬件改造方案,確定了輸入、輸出端口的數量,并考慮經濟性,滿足使用要求,決定選用FX0N-60MR型號的日本三菱可編程控制器,其有36個輸入點和24個輸出點,滿足了控制電氣線路改造的需求。

          2變頻器型號選擇

          電動葫蘆、小車、大車的運行由一個變頻器實現控制,由于電動葫蘆起重電機功率最大(0.8kW),因此所選變頻器只要能滿足電動葫蘆電機,則大車、小車均能滿足。已知起重電機型號為ZD21-4,額定功率0.8kW,額定電流2.2A。變頻器類型的選擇和型號確定該起重機是恒轉矩負載,為了實現恒轉矩,適當加大容量。由于該變頻器安裝在配電箱內,因此選用防護式,不帶選用件。綜合以上情況,確定選用高性能矢量三菱變頻器,型號為:FR-A740-1.5K-CHT。

          3變頻器主要參數

          設定Pr.79設為3(外部組合操作模式);Pr.10設為18Hz(制動動作頻率);Pr.4設為90Hz(高速);Pr.5設為40Hz(中速);Pr.6設為20Hz(低速)。

          4軟件編寫本程序

          主要采用步進指令、基本指令、特殊軟元件進行編程,將自動循環和地面手動操縱分為兩條通道,由SB9(X30)為選擇條件,如不作選擇,則程序默認為自動循環狀態,否則進入地面手動操縱狀態。現將起重機進入自動循環工作狀態程序進行說明。

          (1)自動循環

          按下啟動按鈕SB11(X32),此時不論電動小車和大車處于任何位置(空載狀態),大車先將以90Hz(快速)返回至上掛點(原位),而后小車也以90Hz(快速)定位到上掛點(原位),此時接近開關SQ0、SQ10發出信號,大車、小車電機通過變頻器被先后制動停移,吊鉤開始快速下降,下降至設定高度時,下降定位開關SQ17發出信號,吊鉤停止下降等待掛籃上掛。如上掛完成,工人按啟動按鈕SB11,則吊鉤以90Hz(快速)提起掛籃上升運行。上升至設定高度時,上升開關SQ14發出信號,吊鉤停止上升并制動,防止掛籃自行墜落。定時器延時3s后,PLC向大車2個電機發出信號,大車以90Hz(快速)向除油槽(1號槽)方向移動,運行6s后以40Hz(中速)運行3s,再以20Hz(低速)運行2s,待除油槽接近開關SQ1發出信號,大車停止右移,準確定位后,吊鉤快速下降至SQ17,開始6min的除油,除油完畢后吊鉤快速上升至開關SQ14,吊鉤在除油槽上方停10s,讓鍍件表面鍍液流回到電鍍槽中,定時時間一到,大車又快速向親水槽(2號槽)方向移動,然后再經2次減速后定位到親水槽,以此類推,直到完成活化槽(9號槽)工序后大車不再向右移動,此時第1條生產線9個槽電鍍工序完成。接著由小車以90Hz快速向清洗槽(10號槽)橫向移動,運行15s后以中速運行3s,再以低速運行2s至SQ11制動定位至清洗槽,完成清洗槽工序后,大車往反方向運行,直至大車運行到第2條生產線的第18個清洗槽時,ABS塑料電鍍工序全部完成,大車繼續快速返回至下掛點,待SQ0發出信號,大車被制動停移,吊鉤快速下降至設定點,等待工人取下掛籃。取下掛籃后,如果是單次循環或電鍍任務完成,則按停止SB12,此時吊鉤快速上升至SQ14后,小車快速橫向移動至SQ10,起重機停靠在上掛點并停止工作,原位待命。如果是多次循環,則按啟動SB11,此時吊鉤不再上升,小車直接快速橫向移動至SQ10回到上掛點(原位)等待第2批零件掛籃上掛。

          (2)停止

          在自動循環狀態時,在電鍍過程中,如出現一般性質異常情況可按停止按鈕SB12,起重機將停止運行,待問題處理完畢后,按啟動按鈕SB11將繼續運行。

          (3)急停

          在自動循環狀態時,遇緊急情況時,按SB10能禁止所有輸出(應用M8034)。

          (4)六檔點動控制功能

          按點動或自動切換按鈕SB9時,電動葫蘆、大車、小車處于行走范圍內任何位置均可以實現點動控制功能,此時手動指示燈亮。

          (5)來電或恢復供電指示功能

          通電指示由Y04驅動,Y04通過特殊繼電器M8000的常開觸點聯接,在PLC開機后,使Y04線圈被驅動,指示燈亮。

          (6)越位報警功能

          起重機運行時,當吊鉤上升過程因重錘限位器失效,斷火限位器SQ20將發揮作用,切斷電動葫蘆電機電源,或者當大車、小車移動時,只要碰到限位開關SQ12、SQ13、SQ15、SQ16,起重機則停止工作,報警燈亮。

          四結束語

          該起重機經多次調試和運行,各項功能均滿足生產需求,系統性能穩定可靠,操作靈活方便,抗干擾能力強。特別是在運行中避免了急剎車所造成的振動和吊鉤的晃動,實現了高效運行準確停車等功能。應用PLC、變頻技術對單梁懸掛起重機改造成ABS塑料電鍍自動生產線專用行車,不僅解決了企業實際生產中的困難,為企業提高生產效率和經濟效益,還能為同類技術升級改造提供借鑒和參考。

          作者:劉遠娟單位:廣東省河源技師學院

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