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本文作者:王曉平秦昊作者單位:陜西渭河煤化工集團有限責任公司
控制指標
SBR工藝是基于活性污泥法,利用好氧和厭氧微生物的新陳代謝來分解有機物和脫氮除磷的過程。因此在SBR反應池工藝運行過程中,必須嚴格控制進水污泥負荷、池中污泥濃度以及污泥齡,為微生物提供充足的營養條件,并保持其活性,使微生物對有機物的分解和合成代謝得以順利進行。否則,將直接影響SBR反應池出水水質,嚴重情況下將會導致微生物的死亡。渭化集團2期廢水進、出水控制指標見表1。
SBR運行工藝調整及經驗總結
1進、出水CODCr超標
2009年9月7日、8日SBR反應池進、出水CODCr均超標,具體指標見表2。此時該SBR反應池為滿負荷運行,執行3池4循環程序,各反應周期次序及運行時間為:好氧(15min)→厭氧(30min)→好氧(30min)→厭氧(30min)→好氧(30min)→厭氧(30min)→好氧(15min)→沉降(120min)→排水(60min)。其中厭氧第1、2、3階段,甲醇污水泵運行時間均為10min,甲醇泵運行時間均為10min。各反應池污泥濃度為3800~4200mg∕l。根據以上運行時間設定,分析判斷為污泥負荷過高,好氧不足。故采取了減少污泥抽出量,提高污泥濃度,降低污泥負荷的辦法;同時采取了延長曝氣時間,加強好氧反應,使大部分有機污染物在好氧條件下徹底氧化,達到去C、去COD、吸收P的目的,還考慮到進水C/N比較高,故減少了甲醇的投加時間,將厭氧各階段甲醇泵運行時間調整為5min。此時各反應周期次序及運行時間調整為:好氧(30min)→厭氧(20min)→好氧(30min)→厭氧(20min)→好氧(30min)→厭氧(20min)→好氧(30min)→沉降(120min)→排水(60min)。經上述調整處理后系統逐漸恢復正常,CODCr出水指標見表3。
2出水NO3-—N較高
2009年6月9日、10日出水NO3-—N較高,具體指標見表4。此時SBR反應池為滿負荷運行,執行3池4循環程序,各反應周期次序及運行時間為:好氧(40min)→厭氧(30min)→好氧(40min)→厭氧(30min)→好氧(40min)→沉降(120min)→排水(60min)。其中厭氧第1、2階段,甲醇污水泵運行時間均為8min,甲醇泵運行時間均為5min。根據表4可知C/N比較低,分析判斷為因碳源不足造成的脫氮不足。故主要采取了增加甲醇投加量的辦法,延長了甲醇投加時間和頻次,將各厭氧階段甲醇泵運行時間均改為8min。同時縮短了曝氣時間,抑制硝化反應,促進反硝化反應,使NO3-—N在反硝化菌的作用下轉化為N2或N2O。將各反應周期次序及運行時間調整為:好氧(30min)→厭氧(30min)→好氧(30min)→厭氧(30min)→好氧(30min)→厭氧(30min)→沉降(120min)→排水(60min)。經上述調整后系統出水水質明顯好轉,出水NO3-—N逐漸恢復正常,具體進、出指標見表5。
3生物相的監測
在日常運行中,還可以通過鏡檢觀察生物相,以判斷活性污泥法狀態是否良好。例如SBR池運行初期以植物性鞭毛蟲、肉足類為主;中期以動物性鞭毛蟲、游泳性纖毛蟲為主;后期以固著型纖毛蟲為主,表明活性污泥成熟。再如動物性鞭毛蟲、游泳型纖毛蟲等出現表明污泥結構松散,出水水質差;固著型纖毛蟲如鐘蟲、累枝蟲出現,表明污泥正常,出水水質好。還有線蟲的大量出現意味著污泥膨脹的發生;輪蟲出現在上清液較為清澈的活性污泥中,而其大量出現意味著污泥老化等等。
4運行管理和維護
通過日常定期巡回檢查,定期、定時記錄進水量、剩余污泥量、剩余污泥的排放規律、污泥濃度、曝氣設備的工作情況以及空氣量、電耗、加藥量等,以此作為運行控制調整的依據。
SBR池異常情況處理
集中理論研究和實踐經驗,對常見異常情況及處理總結見表6。
結語
總之,運用SBR工藝技術處理德士古煤氣化高氨氮廢水,在工藝運行過程中需要不斷摸索,總結經驗,對出現的異常情況及時采取相應措施進行調整解決,才能獲得良好的水質處理效果,確保生產裝置安全、穩定、長周期運行。